常見故障
操作失誤、破碎錘氮?dú)庑孤?、維修保養(yǎng)不當(dāng)?shù)痊F(xiàn)象,都會(huì)造成破碎錘的工作閥磨損、管路爆裂、液壓油局部過熱等故障。究其原因,一是技術(shù)配置不合理,二是現(xiàn)場(chǎng)管理不當(dāng)。
破碎錘的工作壓力一般為20MPa、流量為170L/min左右,而挖掘機(jī)的系統(tǒng)壓力一般為30MPa、單主泵的流量為250L/min,因此溢流閥需承擔(dān)繁重的分流卸荷工作。一旦溢流閥損壞卻又不易被察覺,破碎錘即在超高壓力下工作,首先是管路爆裂、液壓油局部過熱,接下來就是主換向閥嚴(yán)重磨損、挖掘機(jī)主工作閥組的其他閥芯(中位時(shí)主油路指向的下一閥芯)所控制的液壓回路被污染;又因破碎錘的回油一般不經(jīng)過冷卻器而直接經(jīng)濾油器回油箱,如此循環(huán)油路可能造成工作油路的油溫偏高甚至過高,嚴(yán)重影響液壓元件(尤其是密封件)的使用壽命。
排障措施
防止出現(xiàn)上述故障的最有效辦法就是改進(jìn)液壓回路。一是在主換向閥處加設(shè)過載閥(可選用與動(dòng)臂或鏟斗工作閥所配的同型號(hào)的過載閥),其調(diào)定壓力應(yīng)比溢流閥大2~3MPa,可以有效地減少系統(tǒng)的沖擊,同時(shí)保證溢流閥損壞時(shí)系統(tǒng)壓力不致過高;二是將工作油路的回油管路接至冷卻器前,保證工作回油及時(shí)冷卻;三是當(dāng)主泵流量超過破碎錘最大流量的2倍時(shí),在主換向閥前安裝分流閥,以減輕溢流閥的負(fù)荷,防止因大量供油經(jīng)溢流閥造成的過熱。 實(shí)踐證明,經(jīng)過改進(jìn)的EX300型挖掘機(jī)(舊機(jī))配KRB140型液壓破碎錘,取得了良好的工作效果。
故障原因及糾正
一、不工作
1、后體氮?dú)鈮毫^高。------調(diào)到標(biāo)準(zhǔn)壓力。
2、油溫過低。尤其是在北方的冬天。-------增加加熱設(shè)置。
3、截止閥沒有打開。------打開截止閥。
4、液壓油不足。--------加注液壓油。
5、管路壓力 過低-------調(diào)整壓力
6、管路 連接錯(cuò)誤-----=正確連接
7、控制管路有問題------檢查控制管路。
8、換向閥卡死-------研磨
9、活塞卡死------研磨
10、釬桿與扁銷卡死
11、氮?dú)鈮毫^高------調(diào)到標(biāo)準(zhǔn)值
二、 打擊力過低
1、工作壓力過低。流量不足------調(diào)整壓力
2、后體氮?dú)鈮毫^低--------調(diào)整氮?dú)鈮毫?/span>
3、高壓氮?dú)鈮毫Σ蛔?/span>------加到標(biāo)準(zhǔn)壓力
4、換向閥或活塞拉毛或間隙過大------研磨或更換
5、回油不暢------檢查管路
三、打擊次數(shù)不足
1、后體氮?dú)鈮毫ζ?/span>------調(diào)到標(biāo)準(zhǔn)值
2、換向閥或活塞拉毛------研磨
3、回油不暢------檢查管路
4、系統(tǒng)壓力過低------調(diào)到正常壓力
5、頻率調(diào)節(jié)器沒有調(diào)好-----調(diào)整
6、液壓泵性能低下-------校油泵
四、不正常打擊
1、壓死時(shí)不能打擊,抬起一點(diǎn)兒時(shí)能打擊------內(nèi)套磨損。更換
2、時(shí)快時(shí)慢-----清洗液壓錘內(nèi)部。有時(shí)要研磨閥或活塞
3、液壓泵性能低下也會(huì)出現(xiàn)這種情況-----校油泵
4、釬桿不標(biāo)準(zhǔn)-----更換標(biāo)準(zhǔn)釬桿
五、管路過渡震動(dòng)
1、高壓氮?dú)鈮毫^低------加到標(biāo)準(zhǔn)
2、皮碗破損------更換
3、管路 沒有夾好------重新固定
六、漏油------更換相關(guān)油封
七、漏氣------更換氣封